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项目背景
中缅石油的多套装置连续运行 7–10 年,UPS 品牌与型号不一,旁路开关寿命接近上限;电池房通风差,高温季节 SOH 下降明显。业主计划 18 天大检修,需在不停电影响的前提下完成 UPS 热切换、电池翻新与联锁/火气系统的电源脚本重构,并提交全套电气档案。
痛点与目标
图纸与台账不完备,历史改造“口述工程”多;
走线复杂、空间窄,拆墙成本高;
联锁/火气系统对电源切换极敏感;
目标:检修期内完成 6 个配电间/14 套 UPS 的迁改,电池合格率 ≥98%,全程零中断。
方案设计
“影子母线”法:在原并机母线旁并行搭建一套新母线,使用隔离刀闸实现短时并列,负载从旧系统向新系统“无感”切换。
模块化上架:以 50 kW 模块为最小单元,按“先旁路—再逆变—后切负荷”推进,确保每次仅波及 20–30% 回路。
电池翻新四步走:体检(IR/端压/热像)→ 替换 → 均衡 → 容量核验;新增温湿度联动通风,导入温度补偿充电曲线。
联动脚本:把 DCS、SIS、火气、应急广播与边缘 PLC 纳入统一 SOP,定义 10/30/60 分钟三级应急窗口。
仿真与演练:在影子母线上完成旁路故障、上游跌落、单模块失效等 9 种场景演练。
实施过程与难点
极限就位:狭窄管廊采用履带移载 + 滑移轨,分体吊装避免建筑拆改;
接地与腐蚀:更换 4 处锈蚀接地铜排并做等电位复测;
瞬态抑制:切入前使用可调阻值限流抑制涌流;
多口协同:电气/仪表/消防/工艺四方每日两次碰头,变更可回退。
成效数据
18 天内完成全部热切换与翻新,0 业务中断;
新系统 THDi ≤5%、输入 PF≥0.99;
电池容量核验合格率 98%+,房内平均温度降低 3.2 ℃;
一年内设施侧告警数下降 60%,应急“10 分钟窗口”关机脚本成功率 100%。
运维与复盘
大修成功的关键在 “计划+演练”:先把风险在影子母线上“演掉”;
翻新优于“一刀切更换”,但要以数据化体检 + 温控为前提;
统一 SOP 与档案是后续多年可追溯、可复盘的基础。

2025-11-09

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